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“流炭法”處理印染廢水

“流炭法”處理印染廢水

  印染廢水經生化處理後,一般采用混凝沉澱的方法進一步降低汙染物.混凝沉澱的去除率一般在30%左右,當原水質量濃度較高或者處理要求很高時,混凝沉澱處理還不能確保廢水達標排放.混凝沉澱處理的成本較高,對於(yu) 一些處理規模較大的汙水處理廠來說,混凝藥劑的消耗相當可觀,在廢水處理成本中所占的比例較大.混凝沉澱後將大幅增加汙泥量,而汙泥處理也是汙水處理廠較為(wei) 頭疼的事情,我國對環保的要求越來越高屆時汙泥的處置的問題將顯得更為(wei) 突出;活性炭在廢水處理中也有應用,但一般均是一次性使用。導致廢水處理的成本非常高,從(cong) 而限製了活性炭在廢水處理中的應用。  

   “流炭法”是本人多年來致力研究的廢水處理新工藝。根據其處理原理命名為(wei) “流炭法”.主要的應用價(jia) 值:(1)印染廢水的深度處理,取代混凝沉澱(氣浮)、氧化劑脫色等;(2)水質較差的河水淨化處理;(3)高鹽分化工廢水的處理及特征汙染物的處理.“流炭法”在印染廢水處理中的應用已完成了小試.  
  
1 試驗   

1.1 材料及儀(yi) 器  

材料:椰殼活性炭,JWl00型,粒度8—2O目,碘吸附值900~l 100 mg/g,比表麵積1200 m2/g;活性汙泥、印染廢水,集中處理印染廢水(常州龍澄汙水廠)。 
  
儀(yi) 器:5B—1型CODcr快速測定儀(yi) ,MP120—2型電子天平,托盤天平,曝氣裝置,攪拌裝置,抽濾裝置,容器和玻璃器皿若幹。  

1.2 活性炭處理  

1.2.1 飽和吸附處理  

   取汙水廠初沉池出水20 L測定CODcr質量濃度為(wei) 876 mg/L,計算得出CODcr總量為(wei) 17.52 g.稱取活性炭6 g,加入5 L廢水,攪拌1 h,抽濾出活性炭,再加入廢水吸附,共計4次.按活性炭的吸附能力,可確定活性炭已吸附至飽和.  

1.2.2 活性炭再生  

   將已吸附飽和的活性炭抽濾出來後,加入二沉池出水(CODcr質量濃度112 mg/L),配製成500 mL的水溶液.加入少量活性汙泥,連續曝氣48 h後備用。 

1.3 工藝  

   取二沉池出水5 000 mL,加入經處理的活性炭溶液500 mL,連續攪拌30 min,靜止沉澱1 h,分離出沉澱後的活性炭溶液500 mL,上層清液過濾後測CODcr質量濃度及色度,活性炭溶液厭氧24 h,再曝氣24 h後進行下一批吸附試驗。 

第二批試驗重複上述步驟。 

1.4 測試  

   CODcr采用重鉻酸鉀法進行分析(GB 1 1914—89),色度采用稀釋倍數法進行分析(GB 1 1903—89).色度與(yu) CODcr 2個(ge) 指標同步測試,每2天測一次數據。 
  
2 結果與(yu) 討論 

2.1 CODcr去除效果  


   從(cong) 表1知,“流炭法”對CODcr的去除率非常高,常規的物化處理很少能達到這樣的處理效果。 
  
2.2 色度去除效果 


   從(cong) 表2知,“流炭法”對色度的去除率更為(wei) 明顯,處理後的廢水感觀非常好,能有效解決(jue) 印染廢水中色度的達標排放問題(GB 4287—1992中一級標準)。 
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2.3 “流炭法”處理成本分析運行一段時間後.由於(yu) 微生物生長,活性汙泥量逐步增加,必須排出部分汙泥,此時活性炭會(hui) 隨之流失.小試中發現,活性炭生化再生過程中負荷較低,采用厭氧與(yu) 好氧工藝再生,汙泥增長的速度很慢,16天後汙泥量從(cong) 1.22 g/L增加到1.35 g/L,但並未發現活性炭的吸附作用有所減弱。 

   如不計活性炭的流失,“流炭法”處理主要成本為(wei) 再生過程中所消耗的電費.其計算方法與(yu) 生化處理所耗電費的計算方法基本相同,處理成本約為(wei) 0.4元/kgCODcr.如印染廢水的CODcr質量濃度由150 mg/L處理至<100 mg/L,每噸廢水的處理成本約0.04元.遠低於(yu) 混凝沉澱和用氧化劑脫色所需的費用。  

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